清晨到岗备工具,天色刚蒙蒙亮,厂区夜班设备还在匀速运转,低沉的机器轰鸣萦绕在厂区上空。王师傅、李伟、刘波准时踏进维修间,开始一天开工前的准备活儿。
三人先推开维修间前后窗户,换掉屋内憋了一夜的闷气,拿起扫帚清扫地面散落铁屑、棉纱头和零碎杂物,再拿抹布把操作台、工具柜里外的油污擦得干干净净。把散落的螺丝、垫圈、卡簧一一归置到分格收纳盒,接着逐样清点检修工具,套筒、棘轮扳手、手锤、拉马、塞尺挨个检查完好度。电工工具单独核验,万用表、绝缘手套、验电器通电测试,确保绝缘合格、测量精准。库房备件逐一清点摆放,搅拌轴轴承、密封圈、导轨滑块、料斗滚轮、链条配件分类码放,核对库存数量,把消耗短缺的小配件做好记录,等着各车间报修消息传来。
没等多久,原料车间的操作工急匆匆跑到维修间,脸上满是着急。
“王师傅,三号混料机出毛病了!搅拌轴转起来左右大幅度晃动,桶身跟着震得厉害,物料搅拌不均匀,还时不时有异响,再转下去怕把轴座晃坏了,赶紧过去瞧瞧!”
三人不敢耽搁,立刻配齐工具备件出发。李伟带上全新轴承、骨架油封、轴套和紧固螺栓,刘波拎着振动测试仪、水平尺、拉马和接油盆,王师傅拿着内六角、扳手、铜棒和塞尺,快步赶往原料车间混料机工位。
到现场凑近查看,混料机处于运行状态,搅拌轴中段晃动明显,罐体共振幅度大,轴座位置有轻微漏油,运转时传出沉闷的摩擦声。一眼就能看出是搅拌轴轴承磨损间隙过大,轴套老化松动,加上固定螺栓松脱,才造成轴体晃动、设备震动异响。
王师傅当即定下检修步骤:“停机断电上锁,排空罐内余料,拆解轴座护罩,拆卸旧轴承轴套,清理轴头油污积垢,更换新配件校正同轴度,紧固底座螺栓,加注润滑脂,空载带料试车。”
李伟走到设备控制柜按下停机键,等搅拌桨完全停稳,拉下总电源闸刀,挂上禁止合闸警示牌。操作工配合关停进料,放空罐内剩余物料,方便后续拆解检修。刘波把接油盆摆到轴座下方,接住缓慢渗漏的废油,擦拭干净轴座周边油污,防止检修时打滑磕碰。
王师傅当场分工:“刘波清理罐体外表灰尘油污,检查支撑地脚有无松动;李伟拆卸轴座护罩,松开固定螺栓;我用拉马拆下旧轴承和老化轴套,打磨清理轴头。”
刘波绕着混料机罐体仔细检查,挨个拧紧四个支撑地脚的紧固螺栓,用水平尺校正罐体水平,避免机身倾斜加重搅拌轴负荷。顺带清理散热缝隙里堆积的粉尘,保证设备散热正常。
李伟依次拧下轴座护罩所有固定螺丝,取下护罩后,清晰看到内部轴承已经磨损松动,轴套内壁磨出凹槽,周围积满油泥和磨损铁屑,慢慢清理干净杂物,做好部件磨损标记。
王师傅装好拉马,卡住旧轴承外圈,平稳将磨损轴承从轴头拉卸下来,再取下老化变形的旧轴套。用砂纸细细打磨轴头表面锈迹和毛刺,擦拭干净后依次装上新轴套、新轴承,对准卡槽平稳到位,再更换老化油封,涂抹密封胶防止后期渗油。调整搅拌轴同轴度,手动盘动搅拌桨,转动顺滑无卡顿、无偏摆,再把轴座所有螺栓对角均匀紧固,往轴承腔体加注足量耐高温润滑脂。
全部装配复位完毕,清理现场工具杂物和废油,确认配件安装到位、螺栓紧固牢靠、润滑加注充足。撤下警示牌,合上电源启动混料机空载运行,搅拌轴运转平稳,左右晃动彻底消失,机身震动回归正常,无异响无渗漏。空载运行片刻后投入物料搅拌,物料翻动均匀,设备运行状态稳定,三号混料机搅拌轴晃动故障彻底修好。
刚收拾完工具准备回维修间,物料输送车间又打来报修电话,二号斗式提升机运行异常,料斗行走偏移,导轨轻微脱轨,链条运转卡顿,时不时发出撞击声,没法正常上料,生产线被迫暂停。
三人马上调转方向,赶往物料输送车间提升机机位。到现场一看,提升机运转时料斗往一侧偏斜,滚轮蹭着导轨边缘,链条松紧不一,个别料斗固定螺栓松动,导轨内侧还有磨损划痕,明显是料斗滚轮磨损、链条张紧度失衡,加上固定件松动,导致料斗脱轨偏移、运行卡顿。
王师傅快速理清维修流程:“停机断电挂牌,放松链条张紧装置,校正导轨直线度,更换磨损料斗滚轮,紧固料斗固定螺栓,调整链条松紧,手动盘车排查卡滞,空载带料试运行。”
刘波上前关停提升机,切断电源并挂好警示牌,松开尾部张紧丝杆,先把链条松弛度调松,方便后续校正检修。
李伟顺着导轨逐段检查,用扳手校正偏移的导轨段,拧紧导轨固定支架螺栓,把变形的位置调直找平。逐个检查料斗,拆下磨损严重的旧滚轮,换上全新耐磨滚轮,拧紧料斗与链条之间的连接螺栓,防止运行时再次松动偏移。
王师傅仔细检查链条链节有无变形、销子有无松动,清理链条上粘连的物料残渣,之后慢慢调节尾部张紧丝杆,把链条松紧度调到适中,不松不紧、运转平顺。全程手动盘动提升机链条,逐节排查料斗行走轨迹,确认全程贴合导轨,无蹭边、无卡滞、无偏移。
检修调整全部完成,现场清理干净散落物料和工具,确认导轨校正到位、滚轮更换完毕、螺栓全部紧固、链条张紧适度。取下警示牌送电启动,提升机空载运行,料斗行走平稳,贴合导轨无偏移,链条运转顺畅无撞击异响。随后开启上料测试,物料输送平稳,料斗升降正常,二号提升机料斗脱轨偏移问题彻底解决。
两处重点设备维修完毕,三人返回维修间简单吃过午饭,稍作休整,下午按既定路线开展全厂巡回维保,处理各处零散小故障。
成品仓库传送带从动轮卡滞,拆解清理轴承积尘,加注润滑脂,校正轮体位置,传送带运行恢复匀速平稳;
制粒机散热风扇叶片变形,拆卸校正叶片平衡,紧固电机支架螺栓,风扇转速正常、无抖动噪音;
车间卫生间水管接头滴水,拆卸缠绕生料带,更换老化垫片,拧紧接口后滴水彻底止住;
备品库房行车按钮接触不良,拆开按钮盒检修触点,清理氧化层,更换损坏按键,行车操控灵敏正常;
生产车间地面电缆护板破损,更换新护板,固定卡扣压实走线,避免碾压磨损漏电隐患;
循环水泵减震垫老化塌陷,更换全新橡胶减震垫,校正泵体水平,运行震动明显减小。
一下午穿梭在各个车间、仓库和厂区边角,把大小小故障逐一处理,各类安全小隐患提前排查整改,不积压问题,不耽误日常生产。
转眼到傍晚,全厂各条生产线运行平稳,混料机搅拌均匀无晃动,提升机上料顺畅无脱轨,全天再无紧急报修任务。
三人回到维修间,把所有检修工具擦拭干净,擦去表面油污铁屑,按规格编号整齐放回工具架。换下的旧轴承、磨损滚轮、老化油封全部归类放进废料箱,登记当天领用的各类耗材,更新库房备件台账,把消耗的配件及时报备补齐。
刘波伏案填写当日维修日志,逐条记录工作内容:
原料车间检修三号混料机,更换轴承轴套校正同轴度,解决搅拌轴晃动震动故障;
输送车间维修二号提升机,校正导轨更换滚轮,调整链条张紧,处理料斗脱轨偏移问题;
下午全厂巡检维保,处理仓库传送带、制粒机风扇、水管滴水、行车按钮、电缆护板、循环水泵等多处零散故障隐患。
王师傅绕着维修间巡查一圈,关掉闲置电源开关,锁好备件柜和工具库房门,确认地面整洁、物件摆放规整。厂区里机器运转声渐渐放缓,各个车间陆续收工,白日的喧嚣慢慢沉静下来。
到了下班时间,三人锁好维修间大门,并肩走出厂区街道。天色渐暗,厂区路灯次第亮起,三人边走边聊当天两台设备的故障成因和检修要点,约好次日一早重点巡检混料机润滑状况和提升机链条磨损程度,提前做好例行保养。
夜色慢慢铺满整个厂区,澈工机械归于安静。一天的检修维保工作圆满收尾,关键设备故障全部排除,零散隐患清理到位。维修组依旧守着厂区大小机械设备,日复一日巡检、维修、保养,默默守住生产线平稳运行,登记日志、下班道别、设备安稳、心里踏实。